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球磨機使用變頻器探討

發(fā)布時間:2020-06-15 20:07瀏覽次數(shù):911

一、概述

水泥、陶瓷行業(yè)應(yīng)用變頻器已經(jīng)非常普遍,生產(chǎn)機械如回轉(zhuǎn)窯,窯頭、窯尾風(fēng)機,傳送帶等原來用電磁調(diào)速或其他的調(diào)速方式,都相繼改造為變頻交流調(diào)速。改造的目的是使生產(chǎn)過程中工藝調(diào)速方便,提高產(chǎn)品的產(chǎn)量、質(zhì)量,實現(xiàn)自動化,節(jié)能等。但是,在球磨機上使用變頻器,其本上還是空白。其原因是,球磨機料筒的轉(zhuǎn)速是恒定的,即使要變化,變化的范圍也不大,如果考慮使其轉(zhuǎn)速下降節(jié)能,但可能使球磨的時間增長,節(jié)能的效果不明顯。實際上球磨生產(chǎn)過程比較簡單,如某陶瓷廠的球磨機電機90kW,料筒內(nèi)加料16T~18T,在50Hz下運轉(zhuǎn)8小時,料的細(xì)度達(dá)到要求就出料,然后再加料,重復(fù)上述過程,一般來說,這是一個經(jīng)驗工藝數(shù)據(jù),對不同的廠家和球磨的原料不同,工藝參數(shù)也有差別。在某地陶瓷行業(yè),普遍使用的球磨機的電氣傳動方式為,三相交流鼠籠異步電機—液力偶合器—齒輪減速器—皮帶輪減速器,在這里,球磨機的料筒作為減速器的皮帶輪使用。容量為90KW電機,在球磨機重載起動時,若傳動環(huán)節(jié)中無液力偶合器,即使使用自偶降壓起動器或星—三角啟動器,對電網(wǎng)也會造成較大的沖擊,并且經(jīng)常出現(xiàn)起動失敗。為緩沖起動時的沖擊,傳動環(huán)節(jié)中加入了液力偶合器,這樣可在任何狀態(tài)下順利起動球磨機。

二.液力偶合器和變頻調(diào)速節(jié)能

液力偶合器是通過控制工作腔內(nèi)工作油液的動量矩變化,來傳遞電動機能量,電動機通過液力偶合器的輸入軸拖動其主動工作輪,對工作油進(jìn)行加速,被加速的工作油再帶動液力偶合器的從動工作渦輪,把能量傳遞到輸出軸和負(fù)載。液力偶合器有調(diào)速型和限矩型之分,前者用于電氣傳動的調(diào)速,后者用于電機的起動。系統(tǒng)中的液力偶合器在電機起動時起緩沖作用,其效率理論值為95%。變頻器的效率為96%,在傳動環(huán)節(jié)中去掉液力偶合器,用交流調(diào)速變頻器驅(qū)動球磨機電機,可以在額定電流下順利起動90kW電機,并且,理論上效率可以提高1%。實際上液力偶合器的效率與液力偶合器腔內(nèi)注入油量有關(guān),在運轉(zhuǎn)過程中液力偶合器有一定的溫升,存在密封不嚴(yán)有泄漏等因素,其效率一般都小于理論值95%,減少2%~3%是常有的事。

球磨機的電機轉(zhuǎn)速為1440r/min,經(jīng)液力偶合器和減速器減速后,料筒的運轉(zhuǎn)速度為16r/min。球磨機的效率計算的公式為:

式中:nT—為液力偶合器輸出軸的速度,

nB—為電機側(cè)液力偶合器輸入軸的速度

其效率為0.95,在傳動環(huán)節(jié)中去掉液力偶合器,用彈性聯(lián)軸器直接連接,這時料筒的速度會超過16r/min,為維持原來的工藝狀況,電機應(yīng)減速,變頻器的輸出頻率下降到50×0.95=47.5Hz,由于球磨機是恒轉(zhuǎn)矩負(fù)載,電機運轉(zhuǎn)頻率下降,其電流基本不變或略有下降,但輸出電壓按比例下降,由三相電機功率計算式:

現(xiàn)場有就地補償電容,用變頻器后功率因數(shù)基本不變,因此應(yīng)節(jié)約5%功率。前兩項相加大約有8%的節(jié)能。

三.電機的調(diào)壓節(jié)電

球磨機起動時的起動電流較大,起動完成后,運行電流為80~110A,對于90kW電機相當(dāng)于輕載運行,這時電機的效率也較低。應(yīng)用自動能耗最優(yōu)控制,即利用變頻器的電壓調(diào)節(jié)功能,可在與負(fù)載無關(guān)的條件下,保持電機的效率為最高。

   異步電機的損耗有銅耗,基本鐵心損耗,常稱為鐵耗,機械磨擦損耗和雜散損耗。對已定型生產(chǎn)的電動機,機械磨擦損耗在運行過程中為常值;銅耗與電機電流的平方成正比,隨負(fù)載的變化而變化;鐵耗近似與電機端電壓的平方成正比;雜散損耗與電機電流的平方成正比,隨負(fù)載的變化而變化。對于90kW電機,以上各種損耗占總損耗的百分?jǐn)?shù)分別是銅耗20%~30%,鐵耗20%,機械磨擦損耗40%~50%,雜散損耗15%~20%。對相同的負(fù)載,電機端電壓的升高,電流會減小,因此當(dāng)端電壓升高時,銅耗和雜散損耗減小;而鐵損增加。這樣,電機的端電壓存在有一點,在這點時電機的總損耗為最小,如圖一。

圖一  不同供電電壓下電機的損耗

某陶瓷廠90kW球磨機的負(fù)載情況如下:球磨機電機90kW,料筒的轉(zhuǎn)速為16r/min,每個工作周期等于3.75s,電流在80~110A之間變化,相當(dāng)于額定電流的46%~62.5%,如圖二所示:

圖二  球磨機負(fù)載圖

下面進(jìn)行節(jié)能效果分析。

1.不進(jìn)行節(jié)能控制時:

負(fù)載較高時的功耗

P10=90*0.625/0.884=63.63(KW)

0.884為62.5%負(fù)載時電機的效率。

負(fù)載較低時的功耗

P11=90*0.46/0.65=63.69(KW)

0.65為46%負(fù)載時電機的效率。

一周期平均功率

P1=(P10*0.75+P11*3)/3.75=63.68(KW)

2.變頻器進(jìn)行節(jié)能調(diào)節(jié)時:

負(fù)載較高時的功耗

P20=90*0.625/0.886=63.49(KW)

0.886為62.5%負(fù)載且電壓控制時電機的效率。

負(fù)載較低時的功耗

P21=90*0.46/0.70=59.14(KW)

0.70為46%負(fù)載且電壓控制時電機的效率。

一周期平均功率

P2=(P20*0.75+P21*3)/3.75=60.01(KW)

每年按320天,每天按20小時計算,一年節(jié)電

(63.49-60.01)*6400=22272(kW.h)

折算為節(jié)能率(63.49-60.1)/63.49=0.055=5.5%

從上面的數(shù)據(jù)可見,用變頻器進(jìn)行節(jié)能調(diào)節(jié)時,對于兩種負(fù)載情況,62.5%負(fù)載的效率從0.884提高到0.886,僅為0.002;46%的負(fù)載的效率從0.65提高到0.70,也只為0.05,但節(jié)電率也有3%。

四.結(jié)語:

球磨機的節(jié)能目前僅從兩方面考慮,去掉液力偶合器使用變頻器的節(jié)電率為8%,利用變頻器的節(jié)能模式調(diào)節(jié)可有3%的節(jié)能,兩項相加共有11%的節(jié)能,由此可見,對球磨機進(jìn)行變頻改造還是可以達(dá)到節(jié)能的目的。

目前,有人從改變球磨的工藝入手,即加料后的一段時間,適當(dāng)提高變頻器的輸出頻率,加快球磨的效率,然后再降低輸出頻率,運行一段時間后,繼續(xù)降低輸出頻率。這樣做可以節(jié)省球磨時間,而且球磨的質(zhì)量可以保證,這是另一種節(jié)能思路,還有待于實踐檢驗。

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